引 言
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司(简称晋开集团)有 2台装机容量分别为 20MW和 25MW的发电机组,均配套采用杭州中能汽轮机股 份 有 限 公 司 生 产 的 抽 凝 式 汽 轮 机 组。25MW发电机组配套的汽轮机组运行 2a后,其高调门和低调门均出现不同程度的控制失灵现象,阀位出现突降、突升情况,严重影响机组的安全稳定运行。经分析与探讨,判断汽轮机组高调门失灵为抗燃油 (EH油)油质严重恶化所致
后,从生产运行、日常维护管理、设备工作环境等方面着手对油质恶化的可能原因进行分析与排查,采取了一系列的优化改进措施并加强 EH油系统的日常管理与运行维护后,25MW 发电机组配套汽轮机组重新回到了稳定运行的轨道上来。以下对有关情况作一介绍。
1 问题描述
2021年 11月 23日 11:42,25MW发电机组配套汽轮机组高调门开度突然由 72%降至 43%,发电机组负荷由 23MW 降至 17MW,操作人员立即开大汽轮机组高调门,阀门不动作,停车更 换高调门伺服阀后机组运行正常;但运行半个月后 25MW发电机组配套汽轮机组高调门再次出现调节失灵情况,拆检伺服阀发现其阀芯弯曲。据生产经验,短时间内汽轮机组高调门多次出现伺服阀失灵的情况,最大可能是机组 EH油中含有杂质,杂质卡在伺服阀阀芯处造成了阀芯弯曲,因而初步怀疑 EH油油质出现了问题。于是,对 25MW发电机组配套汽轮机组 EH油进行全 分 析,结 果 为 酸 值 0.21 mgKOH/g、水 分0.41%、机械杂质 0.3%、运动粘度 40.6mm2/s。可以看到,各项指标均严重超标,酸值超出指标7倍多、水分超出指标 11倍,EH油油质已严重恶化。
2 EH油系统及油动机工作原理简介
EH油系统是汽轮机 DEH控制系统中的一个重要组成部分,整个 EH油系统由供油、执行机构、危机遮断几个部分组成。晋开集团抽凝式汽轮机组使用的高压抗燃油 (EH油)型号为EHC-46PLUS,油箱容积为 1m3,设置有 2台EH主油泵 (一开一备),主油泵采用恒压变量柱塞泵。油箱内的油经加压至 14MPa,供汽轮机高调门和低调门使用,调门的油动机与系统之间有 3根油管相连接———一根是 EH供油系统提供的高压油,作为动力油送到每一个油动机;一根是回油管,与系统的有压回油母管相连接,出口有1个逆止阀,防止有压回油倒流;第三根为安全油管,出口也有 1个逆止阀,在机组紧急停车时用于快速泄掉油压以快速关闭油动机。回油在回油母管集中后回到油站内部,整个 EH油系统封闭循环;为防止油温高,设置有 1台冷却油泵和油冷器对油箱内油循环冷却降温。
油动机主要由油缸、控制阀块、滤芯、电液转换器、位移传感器、卸荷阀等组成。控制系统给伺服阀放大器 1个阀位指令信号,此信号与位移传感器反馈给伺服放大器的当前阀位信号作比较,伺服放大器将阀位信号差值经运算放大后发送给电液转换器,由电液转换器控制油的流动方向,从而控制阀门运行处于某个位置。当 EH油油质变差、机械杂质增多后,EH油进入电液转换器时极易堵塞阀孔,造成阀门卡涩、失效。
3 EH油油质恶化可能原因分析
3.1 EH油温度方面的原因
EH油有严格的温度要求,为保证油温在合理的范围内,油站配置了冷却油泵和油冷器,油站油温高于 50℃时冷却油泵自动启动,油站油温低于 42℃时冷却油泵自动停运;油冷器冷却介质采用循环水,夏季温度较高时,由于循环水上水温度达 37℃以上,冷却油泵启动时可将油温维持在 46℃,但油箱温度降不到 42℃,致使冷却油泵无法自动停运,经常需通过人工干预强制停运冷却油泵,而若人工启/停冷却油泵不及
常在 46~55℃,甚至曾出现过最高 60℃的情况。另外,在汽轮机组停车降温过程中,高调门和低调门虽然已关闭,但仍然会受到机组本体的热传导和热辐射作用,过早停运 EH油泵而中止EH油循环,会使油动机内存留的 EH油迅速升温,EH油在温度高时其颜色加深,氧化、分解加快,严重影响其酸值、颗粒度等指标,且高温还会使油的粘度较低,致使密封件容易老化。
3.2 EH油水含量方面的原因
厂家提供的说明 书 要 求 EH 油 中 水 分 在0.03%以下。对于 25MW 发电机组配套汽轮机组 EH油水分严重超标问题,分析认为水的来源有二:一是油站内部 EH油随着自身老化产生的水,这部分水不可避免,通过定期过滤可以解决;二是外部有水进入了油箱内。在排查具体原因时,对油冷器进行了耐压试验,发现油冷器并无泄漏,那么水分的来源就只有油站顶部的呼吸孔了———油箱处于厂房的一楼,所有设备的导淋疏水都在一楼排放至地沟,一楼环境湿度偏高;另外,油站顶部的呼吸阀虽然装有空气过滤器,但只能过滤掉空气中的杂质,无法过滤空气中的水分,在油站油温由 50℃降至 42℃的过程中,空气会进入油箱,尤其是夏季湿度较大时,会有较多水分随空气进入油站。
3.3 机械杂质方面的原因EH油的颗粒度等级要求达到 NAS5级为合格,日常监控指标为机械杂质。虽然整个 EH油系统安装有过滤器,但仍然避免不了杂质进入电液转化器,尤其是系统中的电液伺服阀,其阀芯
与阀套的配合间隙只有 2μm,对颗粒杂质污染较敏感,发生卡涩时,伺服阀喷嘴或阀芯被堵死,阀芯偏于一边,无法控制高调门和低调门动作,这也是拆检发现伺服阀阀芯变形弯曲的原因。油中颗粒物超标主要可能有四个方面的原因:一是外界杂质进入,主要进入口是油站顶部的呼吸阀,虽装有空气过滤器并配有过滤网,但
在更换滤网或者清理滤网时,可能会有颗粒物进入油站内;二是主油泵在运行过程中发生过 2次柱塞和推力盘损坏,柱塞磨损后的金属粉末可能会随着油循环进入油站,造成油中颗粒物超标;三是排查时发现回油管线安装的低压蓄能器无压力,表明内部蓄能器皮囊有破损,蓄能器的皮囊采用的是丁腈橡胶,不耐抗燃油腐蚀,破损后可能有胶皮颗粒物进入油站;四是 EH油系统油管道材质采用的是 06Cr19Ni10,管道安装时虽采用了全氩焊焊接,焊接后系统投用前管道本应该进行酸洗,但当时由于抢工期管道并未进行酸洗,其焊接口可能会留有毛刺,经过 2a的运行,这些毛刺在抗燃油的腐蚀下可能从管壁脱落而进入 EH油系统。
4 优化改进措施
4.1 油箱换注新油
汽 轮 机 组 油 系 统 EH 油 酸 值 达 到 0.1mgKOH/g时,抗燃油油质明显变差;酸值达到0.2mgKOH/g,即使再生其性能也不会有明显好转。为先恢复油品质量,晋开集团采取了油箱换注新油的办法———清空油箱后第一次加注 300L的新 EH油,将油动机电液转换器拆除更换为堵板,进行 2d的管路油循环清洗后,再次清空油箱,第二次加注新 EH油至油箱液位达 500mm,边内部循环边外部循环过滤,将整个 EH油系统置换干净。
4.2 更换油冷器的冷却介质
为解决夏季油冷器循环水温度高的问题,将油冷器冷却介质由循环水改为夏季温度不超过30℃且受气温影响较小的脱盐水———由进除氧器的脱盐水中分一路到 EH油冷器,脱盐水经换热后再进入除氧器,这样既减少了循环水用量,清洁的脱盐水又保证了油冷器不堵塞和换热效果良好。油冷器冷却介质更换后,经过夏季的运行检验,油温能够降至 42℃,冷却油泵的联锁启/停功能能够顺利投用,有效减少了 EH油超温的现象。
4.3 改造油站顶部空气过滤器
油站顶部原来安装有空气过滤器,空气过滤器内部装有一层过滤网,用以保证杂质不进入油站,但无法吸收空气中的水分。为保证进入油站的空气既干燥又洁净,将原空气过滤器更换为DAB系列吸湿空气过滤器。该过滤器外壳为塑料材质、内装有蓝色干燥剂 (蓝色干燥剂吸水后颜色变浅,可以用于判断干燥剂的饱和情况),中间设置的空气流通管安装有滤网,当油温降低而空气进入油箱时,空气先与干燥剂接触,干燥剂吸收掉空气带入的水分,再经过滤网过滤掉空气中的杂质,从而可有效防止外界水分和杂质进入 EH油系统。
4.4 改进油站油箱的伴热方式
油箱设置电加热器的作用是加热温度较低的液压油。油在低温环境下粘度较高,油泵厂家普遍要求油温低于 20℃时禁止启动主油泵,且在汽轮机组正常运行时油温一般也不会低于 20℃,但在冬季机组停车及 EH油循环停止后,受外界环境温度的影响,油箱温度会低于 20℃,此时需投用电加热器维持油箱的温度。在打开油箱换油时,发现电加热套管局部呈黑色,表明油在油箱内不流动加热时出现过局部过热的现象。为防
止今后 EH油系统再次出现这种现象,决定停用电加热器,将油站油箱的伴热方式改为热水伴热———用 φ10mm的不锈钢管蛇形分布在油箱四周,冬季一旦机组停车且 EH油循环停止时,用热水伴热保持整个油箱温度在 25~40℃。
4.5 将原板式滤油机更换为真空滤油机
晋开集团发电机组配套汽轮机组 EH油系统原采用板式滤油机,板式滤油机只能过滤油中的杂质,对于 EH油水分和酸值指标的改善起不到作用。为此,重新购买了 1台 TYC-20型真空滤油机替换原板式滤油机,主要针对 EH油中的杂质和水分进行净化处理,该型真空滤油机还配备了再生装置,采用高效吸附剂对 EH油酸值进行控制。TYC-20型真空滤油机主要功能如下。
1)过滤杂质。来自油箱的 EH油经进油口吸入后,依次经真空滤油机的粗过滤器、二级过滤器、精滤器三级过滤 (粗过滤器后滤芯逐渐加密,末级过滤器预装 1μm高精度滤芯,可有效保障过滤后 EH油的清洁度)后返回油箱,完成 1次过滤循环。
2)脱水。来自油箱的 EH油经进油口吸入后,还可通过加热器加热将油温提至 60~70℃后送入真空闪蒸罐,利用真空闪蒸过程使油中的水分快速逸出,并在真空的作用下将闪蒸出的水分经真空系统排出,除去水分的油经油泵送入油箱,完成 1次脱水循环。
3)再生过滤。该型真空滤油机再生系统设置有 2台过滤器,一台过滤器内安装 1套弱碱性阴离子交换树脂滤芯用于降低 EH油的酸值,另一台过滤器内安装 1套强酸性阳离子交换树脂滤芯用于除去 EH油中的金属离子,以提高 EH油的电阻率。
EH油系统更换为真空滤油机后,每月对EH油的外观颜色、水分、酸值、机械杂质等重要指标进行 1次分析 (油品质量出现异常时须及时增加分析频次),化工运行车间据分析结果选择滤油机的功能对 EH油进行过滤或脱水或再生,以保持 EH油油质稳定。
5 EH油系统的日常管理与运行维护
1)更换低压蓄能器的内囊后,要求 3个月进行 1次蓄能器压力检测,确保高压蓄能器压力在 10MPa、低压蓄能器压力在 0.2MPa,出现无压力或低压力情况时,应及时将蓄能器切出系统进行检修。
2)改变/规范员工的操作习惯,机组停车后要求 EH油供油系统不停运,待汽轮机本体盘车降温冷却至 60℃时再停运 EH油系统,因为这时的热辐射、热传导作用已经很小,由此可有效避免 EH油过热情况的发生。
3)EH油系统共有 7台过滤器———2台主油泵进/出口各设置 1台、冷却油泵进口设置 1台、高调门和低调门油动机的高压油进口各设置 1台,这些过滤器可以有效过滤 EH油,长时间运行后滤芯有可能失效,规定 7台过滤器每年更换1次滤芯,以利保持 EH油油质稳定。
4)巡检人员每小时对 EH油系统各参数进行 1次检查,重点检查油箱液位、温度、油压;对 2台主油泵每月进行 1次倒换,以防备用泵进口管道有杂质沉积;检修主油泵时,其进口管道必须清洗干净,及时更换进口过滤器,防止杂质进入油系统。
5)晋开集团化工运行车间润滑油种类有 8种,存放在一个油库内,有可能会出现个别员工用错油的情况,而高压抗燃液压油 (EH油)属于人工合成油,一旦有其他油品混入,整桶的EH油将不能再添加进油箱使用。为防止有员工用错油,EH油选择干燥的地方单独存放,与其他油品区别存放,包括其加注器具也单独使用与存放,以有效保证 EH油的洁净度。
6 结束语
对 EH油系统采取一系列的优化改进并加强日常管理与运行维护后,晋开集团 25MW 发电机组配套汽轮机组恢复了稳定运行。作为汽轮机组安全稳定运行的重要一环,EH油油质管理与维护意义重大。本次 25MW 发电机组配套汽轮机组 EH油系统出现问题,总结其原因排查及问题解决过程,我们认识到,遇到问题时需积极查找原因,想办法解决问题,可使设备尽快恢复稳定运行;日常生产与运行维护中辅之以 EH油各项指标的严格管控,可有效保障 EH油系统的稳定运行,从而保障汽轮机组的长周期稳定运行。