和谐型机车 C6 修作为机车检修最高级修程,其中牵引变压器需进行车下整体拆解、油过滤、器身检修、器身干燥、注油、试验等检修作业,检修内容复杂、周期较长。
广州机车检修段在建设之初,已规划 HXD1 系列机车牵引变压器高级修检修线,但由于 HXD1 系列机车未进入 C6 修程,牵引变压器检修线多年来未开启使用。 近年来,HXD1 系列与 HXD3 系列机车陆续进入 C6 修,广州电力机车有限公司租用此生产线,筹划通过对 HXD1 系列机车牵引变压器检修线进行设备修复及改造研究与实施,使其同时满足 HXD1、HXD3 系列机车牵引变压器检修要求。但牵引变压器高级修检修线建成后从未启用,检修线最主要的 3 大设备包括真空滤油机、真空干燥注油炉和试验系统设备的零部件数量众多、种类复杂,设备老化、损坏、结构缺陷以及图纸缺失等问题严重,产生的安全风险系数高,设备修复改造是一重大难题。
本文通过对牵引变压器检修线主要设备进行评估检测分析,提出合理的设备修复、改造方案并实施,既满足设备修复改造后的使用性能,又大幅度降低修复改造费用,保证牵引变压器检修周期和质量。 本文重点介绍了牵引变压器真空滤油机、真 空干燥注油炉和试验系统修复改造方案,总结了一些设备修复、改造经验,为牵引变压器检修设备修复与改造提供参考。
1 真空滤油机修复改造方案及实施
1.1 真空滤油机简介
牵引变压器检修线拥有 2 台 ZJB 型单级真空滤油机,主要用于对牵引变压器油进行真空净化过滤、热油循环干燥、脱气、去除杂质等,可进行真空注油及真空充氮。 2 台真空滤油机净油能力为3 000 L / h,配备 2 个 5 m3 储油罐,可同时满足和谐型机车牵引变压器高级修滤油要求。
1.2 真空滤油机修复方案及实施
检修线上的真空滤油机各部件功能已基本丧失,通过观察法发现了罐体、管道、精滤器、粗滤器等设备的内部锈蚀问题,通过通电测试法发现了真空泵、输油泵、排油泵噪声大等问题。
根据真空滤油机设备的结构和原理,恢复真空滤油机的基本功能:将锈蚀的输油管路更换成不锈钢管路,更换真空泵内老化的真空泵油,更换真空泵和输油泵老化的皮带和密封圈,对传动部分涂加润滑脂,将粗滤器和精滤器内腔锈蚀部分进行打磨除锈,并清洗擦拭干净;将变压器油输入真空滤油机,起动真空滤油系统,使变压器油在真空滤油机和输油管路进行循环冲洗;根据滤油机原理,所有的杂质都将聚集在精滤器,经过多次反复冲洗、更换精滤器内部滤芯,恢复真空滤油机的功能。
1.3 真空滤油机改造方案及实施
真空滤油机和输油管路原设计是针对 HXD1系列机车牵引变压器,输油管路连接至真空干燥注油炉,采取的是真空干燥注油炉炉内抽真空注油工艺。 而 HXD3 系列机车牵引变压器检修工艺不需入炉注油,2 台真空滤油机与 2 个储油罐之间未直接相通,油品的传输、存储需手动外接管路连通。
为提高生产效率,对输油管路进行连通改造,将 2 台真空滤油机与 2 个储油罐通过管路全部连通,改造原理如图 1 所示。 输油管路采用不锈钢管路焊接、加装法兰和阀门,通过操作不同的阀门,即可实现 HXD1、HXD3 系列机车牵引变压器油从卸油、滤油、储油到注油的全回路便捷操作。通过上述改造,真空滤油机完成牵引变压器卸油、滤油、注油 200 余次,达到了 HXD1、HXD3 系列机车牵引变压器 C6 修要求。
2 真空干燥注油炉修复改造方案及实施
2.1 真空干燥注油炉简介
变压法真空干燥注油炉主要用于牵引变压器高级修的器身卸油、器身干燥以及真空注油等工序,它充分考虑了在干燥过程中的出水原理及加热过程,避免了绝缘材料表面“绝干层”的形成,内部与表面温度均匀,出水过程更加合理,从而使干燥时间大幅缩短。 真空干燥注油炉炉体有效容积 40m3,极限真空度≤5 Pa,最高工作温度 115 ± 5℃ 。自带储油罐有效容积 5 m3,极限真空度≤50 Pa,最高工作温度 60±5℃ 。
2.2 真空干燥注油炉修复方案及实施
通过观察法发现真空干燥注油炉冷却管路和水箱锈蚀严重、气动管路破损,电气线缆及控制柜器件状态良好;通过通电测试法确认冷却机组、控制系统 PLC 模块、压力表、气动阀、加热器等功能失效;通过试运行发现真空系统旋片泵和罗茨泵运作噪音大、流量计固死、气动阀和流量计无动作等问题。
对真空干燥注油炉各系统存在的问题进行梳理、制定修复方法:对运作异常的旋片泵和罗茨泵添加润滑脂、更换橡胶梅花垫和传动带;锈蚀的冷却管路进行打磨除锈,表面加涂防锈油漆;更换冷却机组的失效器件,对水箱进行除锈;更换失效的PLC 模块,维修气动阀和流量计;重新计量温度表、温度传感器、真空计和真空表并更新。 元器件修复完成后,对真空、加热、冷却、门控、注油等系统进行局部通电测试,逐一检验各子系统功能,同时检查手动和软件控制系统的功能是否正常。
2.3 真空干燥注油炉改造方案及实施
在子系统调试阶段,发现真空干燥注油炉真空注油速率仅为 100 L / h,不满足最新 450 L / h 的注油速率工艺要求。 真空干燥注油炉储油罐位于炉体正上方,储油罐与炉体真空系统是连通的,无压差,注油速率完全取决于储油罐与炉体的高度差。若采用现有方案,注油时长将由 8 h 延长至 36 h,增加设备工作时间、浪费人力资源。 为此,在注油系统新增 1 台 1.5 kW 油泵,注油速率最高可达 500L / h,控制系统新增油泵自动起停控制功能,并可通过界面设置实现 0~500 L / h 注油速率可调。
对改造修复后的真空干燥注油炉进行整机联调,各系统功能正常,对牵引变压器器身进行样机测试,检验真空干燥注油炉性能满足牵引变压器器身干燥要求。
3 试验系统修复改造方案及实施
3.1 试验系统简介
牵引变压器试验系统由微机操作台、单相感应调压器、单相变压器、无功补偿柜、整流变压器、变频电源柜和测量柜等组成,用于牵引变压器的感应耐压、空载、负载、电抗器等出厂试验。3.2 试验系统修复方案实施牵引变压器试验系统由于搁置环境较为潮湿,图 2 试验系统原理图电线、电缆、高压器件、测量器件等损坏严重,根据对试验系统原理的梳理,修复步骤如下:
(1)采用观察法和检测法对试验系统各部件进行状态检查:对单相感应调压器、单相变压器、整流变压器、无功补偿柜等高压回路部件及电线电缆进行绝缘耐压测试,更新不合格部件;更新耐压测试存在放电现象的高压电缆接头;更换无功补偿柜内高压存在鼓包漏液的补偿电容;重新计量试验系统中的功率分析仪、电压比、电流表、功率因数表等所有测量仪器仪表,并更换失效的仪器仪表。
(2)采用通电测试法检查系统功能:
对控制回路电缆逐一校线,通电调试开关柜所有控制接触器、继电器开闭功能,更新失效接触器,确保控制接触器、继电器的按钮控制动作正常;调试软件程序,确认工控机与变频器、功率分析仪等设备通信正常;主回路空载上电,检查各高压部件运行状态,确认测量显示系统设置正确,使用万用表、分压器对输出电压进行校验,确认空载输出电压与电脑软件测量值一致。
3.3 试验系统改造方案及实施
在修复调试过程中,发现试验系统还存在如下问题:①感应耐压试验时变频器起动异常;②试验系统安全防护不到位,存在一定的安全隐患,主要体现在:感应耐压时原边电压无法测量显示、试验区无安全围栏、无功补偿上电时需操作人员进入高压设备间手动操作设备、试验区无输出隔离等。
3.3.1 试验系统感应耐压试验改造方案及实施
针对感应耐压试验时变频器异常问题,分析发现原设计选取 110 kVA 三相变频器调频至 150 Hz,取三相中的二相连接至 500 kVA 单相变压器为单相变压器供电,变频器缺相使用,工作在非正常状态,如图 2 所示。 同时,500 kVA 单相变压器型号为 YDJ-500,试验采用 10 kV 挡位时,变压器额定电流为 35 A,由于变压器磁通不能突变,变压器起动瞬间会产生励磁涌流,励磁涌流一般可达到额定电流的 6~8 倍,即最大可达到 280 A。 原 110 kVA三相变频器额定电流为 121 A,过载能力 150%(181.5 A)时为 60 s,180%(217.8 A)时为 3 s,低于500 kVA 变压器起动励磁涌流 280 A,造成变频器因过载无法起动或起动后无法正常工作。针对以上问题, 拆除现有变频器, 通过 300kVA 中频发电机组给 500 kVA 单相变压器供电方式进行变压器的感应耐压试验。 中频发电机组由三相交流供电,发电机和三相异步电动机通过联轴器联结,置于公共底座上,电动机拖动发电机发电,输出频率 150 Hz、电压 0 ~ 800 V 可调的三相交流电和单相交流电,改造原理如图 3 所示。
3.3.2 试验系统安全改造方案及实施
针对系统现场安全问题:新增电容分压器,原边电压显示集成到感应试验操作台,试验时可测量并显示试验牵引变压器原边电压,佐证试验合格标准;原无功补偿柜合闸按钮、分闸按钮、合闸指示、分闸指示等集成到操作台设置的无功补偿操作区,实现操作台远程完成无功补偿的上下电操作;试验区建设安全围栏并配置警示灯,试验合闸时,警示灯闪烁警示;输出柜设置输出隔离,实现试验区接线等操作的双重安全隔离,防止误上电。
4 结语
牵引变压器检修线真空滤油机、真空干燥注油炉、试验系统 3 大设备修复改造共计投入约 100 万元,修复改造设备项点 150 余项,盘活了 1 200 多万元设备固定资产。 设备修复改造完成后,能够同时开展 HXD1、HXD3 系列机车牵引变压器的 C 级修,缩短了牵引变压器检修停时,节约了以往的送修运费。目前该检修线稳定运行 2 年有余,已完成 60 多台牵引变压器 C6 修,第一年产值就达到 2 700 多万元。
通过对牵引变压器检修线设备的修复和改造,形成了一套完善的设备修复和改造方法,为其他存在相同问题的电气设备提供一定的借鉴。